中交三航局六公司厦门地铁6号线孙嘉区间的盾构施工,闯过了棘手的“最后一关”。
该项目右线盾构井周边建筑密集,且盾构机的吊装井早已完成封闭,常规吊装方案无法实施。面对这一困境,项目团队见招拆招,创新采用“盾构机平移接收工法”,让盾构机实现在地下“横向突围”,精准平移至左线盾构井完成吊装。
这一方案的顺利落地,离不开团队的协同攻坚与严谨把控,党员苏昭湖更是连续数个夜晚值守现场,作为“设备管家”的他逐项落实安全规范、守好每一道施工节点。
按照原计划,盾构机完成右线掘进后,需要用大型起重机伸着“长臂”,把主机、后配套设备逐一吊出井外运输退场。可因前期施工中的交通改道已提前封闭右线吊装井,而这也关闭了盾构机原本的吊装通道。
项目部连夜推演,制定了一套新计划:右线盾构井作为接收站,在井底安装好接收架并在底下铺好平移轨道,先让盾构机从右线隧道“爬”上接收架,拆了后配套,再沿轨道“横移”到左线吊装点进行吊装。
苏昭湖接到任务时正完成夜班交接,他从盾构机旁抽身,满手的机油味还没散,眼底还裹着淡淡的红血丝。12年党龄、10年地铁设备管理经验,让他比谁都清楚这次新计划的风险。
盾构机刀盘加盾体总重300吨,相当于200多辆小汽车,平移轨道的平整度误差必须控在3毫米内,接收架的承重更是一丝都不能差,任何疏漏都可能让平移失败,甚至引发安全事故。
为确保精度,苏昭湖牵头定下“三级检测制度”,并“扎”进了现场。在轨道钢材进场时,他蹲在料场逐根核查,指尖配合卷尺、卡尺划过钢材表面,重点检查表面缺陷与尺寸偏差,任何超出规范允许的凹陷都逃不过他的眼睛。轨道焊接作业中,他全程守在井下作业面,焊枪刚停,他立刻架起水准仪,对焊缝处的高程、平顺度进行复核。他总说:“差一点都影响后续铺设,一定要把精度卡到位。”
偏偏这时,厦门遇上梅雨季,连续降雨让井内又湿又滑。“不能让雨耽误进度。”苏昭湖连夜协调来防滑垫,将其铺满施工区域。为了在降雨间隙抓住施工窗口,他带着设备团队连轴转了十几个小时。有时他困得眼皮打架,就在指定休息区域稍作休整、恢复精力,醒来后迅速搓搓手指调整状态,又摸出卷尺和卡尺继续校准钢轨。
当最后一段轨道焊完,并且所有误差都控制在标准内时,他才发现工作服早被雨水、汗水泡透,手背还被钢轨边缘划了道血痕,结了层薄痂。“苏哥总说,设备是施工的‘腿’,腿走不稳,活儿就干不好。”年轻技术员小刘想起当时的场景,眼里满是敬佩。
盾构机顺利“爬”上了接收架,接下来的横移更关键。项目团队需要在洞内拆解螺旋输送机、管片拼装机等后配套设备,再用2根100吨夹紧油缸固定轨道,通过泵站同步伸出油缸顶推接收架,带着主机移动。
可首次顶推试验时,仪表盘突然跳红,主机竟偏移了3厘米。“停!”苏昭湖大喊一声,在场人的心都提到了嗓子眼。“再推下去,设备可能脱轨,密封件一旦损坏,后续维修至少要耽误半个月。”他严肃地说。
技术员们提议增加顶推油缸数量,苏昭湖却摇了摇头:“油缸多了容易受力不均,治标不治本,得先查轨道和接收架的贴合度。”说完,他钻进接收架底部,逐点检查接收架与轨道的接触处,终于发现问题,原来是有2处接收架出现微小沉降,导致受力偏移。他立刻协调材料并带队焊接钢板,再次加固接收架。
二次顶推时,苏昭湖站在操作台旁,眼睛盯着实时监测数据,手指紧扣控制杆,每调整一次油缸压力都屏住呼吸。他还时不时跑到轨道边,蹲下来核对位置偏差。2米、1米……直到主机稳稳停在左线吊装井正下方,他才松了口气。井里的灯映着他满是灰尘的工装,他揉了揉酸痛得快抬不起来的肩膀松了口气,17.1米的横移终于分毫不差完成。
此次平移接收工法的应用,交出了一份“经济+社会”双优答卷,得到业主单位的高度认可。这次盾构机能够“横向突围”的背后,离不开苏昭湖“鸡蛋里挑骨头”的细致,同样也离不开项目团队的通力协作与精益求精。


